近期,陕钢集团龙钢公司2#、3#、4#高炉水渣上仓项目顺利投运,投运后设备在线运行率达95%以上,实现环保、降本经济效益双丰收。
前期,高炉出渣后用循环水降低炉渣温度,致使炉渣内含水量达25%-30%,水渣经过转鼓脱水后,运输皮带将水渣输送至水渣堆场,经过短期堆放,自然过滤,利用装载机装至工程车二次转运,不仅运行成本高,而且环境治理难度大。
针对以上顽疾,炼铁厂成立渣水分离项目设计攻关小组。从环保、效益角度出发,创新引进渣水改造项目,在渣场西侧建设了4套水渣仓(循环使用),将2#、3#、4#高炉水渣经过新增4条皮带转运至水渣仓,通过8台激振器、32个排水口,将分离水直接作为循环水二次用于高炉冲渣循环利用。水渣进入渣仓后,进行远程智能化操作放仓装车,最终使水渣中含水量降至约10%。此项目改造后,高炉渣处理现场不仅达到“三清、四无、五不漏、规格化一条线”的高标准现场治理要求,节约装载费用185.4万元。(薛芳 王甜)
来源:中国冶金报-中国钢铁新闻网
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