陕钢集团汉钢公司1号高炉系统检修完成之际,一、二期喷煤系统也完成了过滤器泄压排污系统改造。此项改造升级是过滤器泄压排污系统一项重大改进,不仅大大减少了排污系统故障率,还为后期过滤器的高效率清理、喷吹系统的设备稳定及均匀稳定喷吹提供了坚实的设备保障。
为解决前期清理过滤器时,泄压管道堵塞及煤粉污染等问题,炼铁厂喷煤车间多次召开喷吹系统过滤器清理专题研讨会,研究讨论解决方案,并结合前期过滤器清理过程中存在的问题,最终提出了新的解决方案。为加快项目实施,施工人员实行12小时制加班作业,在大家的同心协力下,终于在检修结束前突击完成了项目改造。
据了解,原有泄压排污系统,由于每次清理过滤器过程中,需将喷吹罐泄压,使喷吹罐处于检修状态,此状态下出煤管道压力极低,无法完全将排污管道内煤粉输送至位于厂房顶部的放散布袋,因此,多次过滤器清理后,排污泄压管道会出现堵塞现象。
此次喷吹系统过滤器泄压排污改造,主要是摒弃原有过滤器通向放散布袋的方案,将原有泄压管道拆除,新增移动式煤粉收集器及插拔式排污管,只需定期清理收集器中沉积煤粉即可,方便清理过滤器时泄压及煤粉收集。改造后的泄压排污系统与前期传统方式相比,避免了排污管道堵塞情况的发生,大大降低了系统故障率,且减少了煤粉污染,更加有利于清理过滤器操作。此次改造,解决了之前清理过滤器无法排污的问题,大大降低了煤粉污染,同时确保了高炉煤粉输送的均匀稳定。(王洪军 雷云鹏)
来源:中国冶金报-中国钢铁新闻网
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